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厂房通风降温高炉鼓风机防喘振控制工程的改进SY4200型风机水泵专

摘要: 阐述了高炉鼓风机 TURBOLOG 防喘振控制工程及其原理,分析了其存在的问题并采取了改进措施,改造后效果良好。

关键词:高炉鼓风机;防喘振;控制器

中图分类号:TH442    文献标识码:B

Improvement of Anti-surge Control System of Blast Furnace Blower
Abstract: In this paper, the TURBOLOG anti-surge control system ofblast furnace blower and its principle are specified. The existed problems are analyzed and the improving measures are taken. The effect is good after reconstruction.

Key words:blast furnace blower; anti-surge; controller

0  引言

  武钢5#高炉鼓风站建于1990年,是武钢首个电动鼓风机站。其电动鼓风机选用了型号为AG120/16RL6的轴流压缩机,并选用了TURBOLOG EKU控制工程。以下简要介绍一下该控制工程的原理和运行情况。

1  TURBOLOG EKU防喘振控制原理

  TURBOLOG EKU防喘振控制工程,它具有双向保护功能,通过控制放风阀的开度,使风机始终运行在安全区域内,从而实现风机的防喘振控制。它由两大部分组成:一部分为喘振的检测及报警,另一部分为喘振的保护和控制。

  喘振的检测部分主要由EKU321喘振检测器和继电保护器保护工程组成,见图1。

  喘振检测器检测吸风差压开关信号和吸风温差信号,如果检测到喘振信号,就发出控制信号给继电器连锁保护工程把放风阀全部打开,直到消除喘振。同时,喘振检测器计数一次。

  喘振的保护和控制工程由EKU180防喘振基本控制器,EKU110位置控制器和放风阀、吸风温度、差压和送风压力变送器等组成,并将控制信号和测量信号串联接在PLC和TIRBOLOG-GRAPH工程中,进行逻辑控制和显示,同时对风机进行双向保护,其工程方框图见图2。

  从图2看出,TURBOLOG EKU180与TURBOLOG EKU110一起,组成了风机喘振保护的闭环控制工程。EKU180防喘振控制器将检测到的吸风差压、通风压力和吸风温度与内部设定参数比较后,发出控制信号,通过信号分配器将控制信号分成三路同时给EKU110,EKU110通过与反馈信号进行比较,发出控制信号,控制放风阀的开度。与一般电液压式防喘控制器不同的是,该工程采用了电液转换式,图3为EKU180防喘振控制器原理图。

  如图3所示,EKU180防喘振控制器内共有三路偏差信号。一路偏差信号为实际送风压力与设定压力之比,该路信号可实现实际送风压力不超过设定压力,起到限压作用;一路偏差信号为差压Δp与通过FG函数发生器输出设定Δpmin之比 , 该路信号可保证实际风量Δp不低于Δpmin,具体实施是通过FG来实现的。首先在FG上设定一个放风线,这样,在每一个具体风压下都有一个对应的最小Δpmin输出,也就是FG输入为p2 ,输出为Δpmin。当Δp=Δpmin时,也就是工作点到达放风线位置时,此时偏差为零,防喘控制工程就准备动作,这就保证了风机始终运行在放风线右下方,即始终在稳定区范围内运行;第三路偏差信号为手动设定与控制输出之比,该路信号可实现控制工程手动亦能干预。MAX逻辑选用三路偏差信号中偏差最大的输出给PI控制器,由它输送位置控制器EKU110。TURBOLOG EKU110也是一个电液转换的位置控制器,其电液转换是通过一个具有伺服阀特性,在任意位置都能工作的电磁阀来完成的。图4为EKU110控制图。

  控制器输出电源信号在电磁阀中产生磁力,该磁力打破了原来与弹簧势能之间的平衡,电磁阀中的滑块开始移动,引起控制油口面积变化,使控制油流入或流出。同时放风阀控制活塞中的油流也相应变化,使活塞移动,放风阀动作,这使控制器的X(反馈值)发生变化,使控制器输出回到原来值,电磁阀中的滑块在弹簧力作用下又回到原来值,油路不通。放风阀在新的位置达到新的平衡,保证放风阀在新的位置不动。同时,位置控制器发出一个位置反馈信号,实现闭环控制。

  防喘振控制及保护逻辑见图5,机组启动前放风阀强制全开,当图中条件3和4满足后,防喘振控制工程进入自动操作模式,放风阀自动关至最佳角度,同时放风阀手动调节生效。当图中条件5、6、7中任何一项成立后,电磁阀动作,放风阀快速打开。

2  EKU180防喘振控制器存在的问题及改进

  热力厂二鼓风的2台电动鼓风机组1990年5#高炉投产以来,初期设备性能好,鼓风机保护工程稳定。经过十余年的使用,EKU180设备逐渐老化,设备的性能逐渐下降,鼓风机防喘保护工程已明显不足。

2.1  EKU180 防喘振控制器存在的问题

  (1) EKU180 内部元件老化,反应速度慢。且无备件可更换。

  (2)由于设备的老化,使鼓风机的放风线向下飘移,放风线飘移7%~10%,使风机的安全系数下降。

  (3)放风线的飘移使风机的效率降低,鼓风机长期放风运行,能耗大量浪费,损失严重。

2.2  EKU180 防喘振控制器改进

  在不改变鼓风机原防喘振控制工程原理的情况下,做局部改进。用沈阳创世达自动化工程有限公司生产的防喘振控制工程(简称ASCS控制工程)来代替EKU180防喘振控制器。

2.2.1  ASCS 控制工程简介

  ASCS控制工程采用了先进的控制算法,它补偿了分子量变化、温度变化而造成的喘振点移动量,当喘振点向右移时,能及时打开防喘振阀,避免喘振;而当喘振点向左移时,控制线相应向左移,避免了回流(使安全区域增大)降低了能耗;ASCS控制工程采用了多段折线函数做为喘振控制线,使喘振控制线与喘振线几乎平行,这样,最大限度地扩展了鼓风机、压缩机的安全运行区域,减少了过去采用单参数控制仅是一条直线而造成的不必要的回流,从而节约了能源。

  ASCS 控制工程,考虑了各控制回路之间的干扰,采用了解耦技术,提高了喘振控制的精度,从而使鼓风机、压缩机能安全地在接近喘振极限的操作点运行,拓宽了风机的安全运行区域,使风机的回流量减至最少,减少了能耗。

2.2.2  措施实施

  (1)根据鼓风机性能,应用ASCS控制工程的逻辑运算功能制订出风机的性能曲线。

  (2)建立放风控制线。由于ASCS控制工程在放风控制线附近进行闭环控制,需建立放风控制线。放风控制线在喘振线的右侧,其直线方程为

      Y=79.6875X+118.71875

  式中Y为出口压力(表压);X为喉差。

  当压缩机运行操作点在放风控制线右侧时,ASCS控制工程的输出为20mA,放风阀完全关闭;当压缩机操作点到达放风控制线时,防喘振逻辑设计为打开防喘振阀;当操作点向放风控制线左侧缓慢移动时,防喘振控制将以PID回路控制放风阀,使操作点始终在放风控制线处。

  (3)建立快开控制线。在喘振快开控制线处,ASCS控制工程实行开环控制。其直线方程为

     Y=79.6875X+204.78125

  式中Y为出口压力(表压);X为喉差。

  它在放风控制线的左侧,喘振线的右侧,这对于较大的扰动是有效的。若防

>当今在棉纺、印染厂中大部分使用高温染色机,已较为普遍。但传统的高温染色机循环水泵均使用阀门来调节水的流量,当低流量时水的压力要提高,造成染色的不均匀,且容易造成压布的现象,所以常要停机整理布匹,极易造成整匹布的品质不佳,而且相互互换性很差,生产效率不高。一台机只能染有限的几种布,因为水泵的限制无法一机多用,同时水泵一般采用全压起动或星一三角,起动电流很大,造成严重的水锤现象,将染缸的布翻转或重叠,因而染色不均匀,品质较差、当采用神源变频器以后,上述问题迎刃而解。在染不同厚度的布和不同工艺时,都可以改变变频器的频率值来调节水的压力或流量,这样既合保证了染布的质量,染色均匀,产品合格率高等优点,又可节省电能的消耗,总之优点如下:
  1、 有软起动功能,消除水锤现象。
  2、 没有起动冲击电流。
  3、 可染各种不同原料的布。
  4、 可染各种不同厚度的布。
  5、 染整效率提高,生产力提高。
  6、 平均节电可达30%。
  7、 解决传统机器的不足之处。
  8、 适用各种类型的染整机。


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