华能德州电厂6号机组额定容量为660 MW,锅炉容量为2 209 t/h,是德国制造的亚临界、一次中间再热、单炉膛、Γ型布置、自然循环汽包炉。锅炉配有2台三分仓回转式空预器,2台型号为FAF30.15.1的动叶可调'>动叶可调轴流式送风机,动叶调节范围为-29°~31°(对应动叶开度0%~100%),设计风量为315
m3/s,设计静压为4 275 Pa,风机转速为985 r/min。2台送风机进口处各装设一组50%容量热风器,热风器设计压降0.2 kPa。华能德州电厂6号机组于2002 年10 月投产发电,投产后,在2003年5月~6月期间,多次发生送风机失速现象,一度影响了机组带负荷能力,经过技术职员分析,以为6号锅炉送风机失速的主要原因是空预器堵灰严重,风道阻力特性变化使送风机动叶开度过大、运行在不稳定区所致,经过设备治理,使空预器压差减小到设计值范围内,消除了送风机失速的隐患。
轴流风机的失速特性是由风机的叶型等特性决定的,同时也受到风道阻力等系统特性的影响,动叶调节轴流式送风机的特性曲线如图2所示,其中,鞍形曲线M为送风机不同安装角的失速点连线,工况点落在马鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。由图中我们不丢脸出:①在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高,风机运行越接近于不稳定工况区;②在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。
根据电厂的运行经验,当并联运行的轴流风机出现下列现象时,说明风机发生了失速:失速风机的压头、流量、电流大幅降低;②失速风机噪声明显增加,严重时机壳、风道、烟道发生振动的情况下,与失速风机并联运行的另1台风机电流、容积比能大幅升高;与风机“喘振”不同,风机失速后,风压、流量降低后不发生脉动。风机的失速现象是风机的一种不稳定运行工况,对于风机的运行安全危害很大:①风机失速时,风量、风压大幅降低,引起炉膛燃烧剧烈变化,易于发生灭火事故;②并联运行的另1台风机投进“自动”时,出力增大,轻易造成电机过负荷;③失速风机振动明显增高,可能风机设备、风道振动大损坏;处理过程不正确时,易于引发风机“喘振”,损坏设备。德州电厂6号炉送风机失速分析
2.1 现象分析
2003 年5月~6月间,6号炉多次发生送风机失速现象, 每次失速现象基本相似,下面以
项 目
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风机失速前
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风机失速后
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A送风机
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B送风机
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A送风机
|
B送风机
| |
动叶开度/%
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87
|
87
|
100
|
100
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电流/A
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290
|
300
|
360
|
220
|
风量/kg?s-1
|
595
|
550
|
595
|
395
|
出口风压/kPa
|
3.7
|
3.6
|
2.2
|
2.2
|
振动/mm?s-1
|
3.7
|
1.2
|
4.9
|
19.1
|
炉膛压力/Pa
|
-70
|
-70
|
-810
|
-810
|
母管二次风压/kPa
|
1.76
|
1.76
|
0.76
|
0.76
|
总风量/kg?s-1
|
658
|
658
|
552
|
552
|
空预器烟侧差压/kPa
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2.9
|
2.9
|
3.1
|
3.2
|
空预器风侧差压/kPa
|
1.9
|
1.9
|
2.1
|
2.2
|
据此分析, 送风机出口通道阻力过大、动叶开度大,落进风机不稳定工况区是B送风机发生失速的真正原因。应清除空预器蓄热片积灰,降低空预器风阻是解决送风机失速的根本措施,由于当时电网负荷紧张,无法实现停炉检验,电厂制定了临时措施:限制机组最高负荷,适当降低锅炉氧量运行,避免送风机动叶开度超过80%,在这样的临时措施下,送风机失速现象未再次发生。
2.2 预防送风机失速的措施
限制机组负荷、降低锅炉氧量仅是避免送风机落进失速区的一个应急的处理方法,确保送风通道畅通,减小风道阻力才能彻底预防送风机失速的发生,在随后的停机检验中,华能德州电厂针对送风机失速进行了一系列设备治理:①在秋季的小修中,对6号炉空预器蓄热片进行了彻底清理,更换了腐蚀损坏的蓄热片;②为保证运行中空预器蓄热片积灰能够及时清除,增加了技术成熟的燃气脉冲吹灰器,代替原来的蒸汽吹灰器进行空预器清灰。运行一年多来,效果不错,空预器风、烟侧前后压差能够长期控制在设计值范围内;③根据环境温度变化,冬季及时投进热风器,避免空预器冷端腐蚀造成风阻增大;④冬季大雾天气,及时清理送风机进口滤网结霜,春季大风天气,及时清理送风机进口滤网挂积的杨絮、柳絮及塑料袋等物,避免送风机进口堵塞;⑤在送风机进口热风器后风道上,新开1×3 m2面积的卷帘门,正常运行时封闭,一旦热风器因故堵塞,动叶开度大于80%,则开启卷帘,以避免缺风引起动叶开度过大,风机运行异常。⑥在正常运行中, 尽量保持2 台送风机的风量相平衡。当发生1台送风机失速时, 应迅速关小送风机动叶, 使动叶开度小于80%, 使送风机尽快回到稳定工况区运行。
在电厂实际运行中,锅炉尾部空预器受热面积灰严重或风门、挡板操纵不当误关,造成风道阻力增大,促使风机运行在不稳定工况区域是轴流送风机失速的主要原因之一。根据运行经验,轴流送风机风压、风量、电流大幅降低后未发生脉动,风机振动、动叶开度突增是判定送风机发生失速的重要依据。一旦发生送风机失速,应迅速关小失速风机的动叶,相应关小未失速风机的动叶,使并联运行的2台送风机动叶开度、电流相接近,是使送风机快速脱离失速工况的解决办法。
华能德州电厂经过对6号炉空预器的治理,以及其他防止送风机失速措施的实施,使得送风机出、进口风道能够畅通,通道风阻始终小于设计值,在锅炉满负荷、氧量3.0%工况下,送风机动叶开度?75%,未再次发生送风机失速现象。