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锋速达通风降温系统

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风机选型与安装

厂房降温水帘_选择一台合适的风机须注意以下几点对于风机的轴承

要选择一台合适的风机须注意以下几点:

a.可利用压差
如果所需的压差和空气排量是由测试或者计算确定的话,则应该核实风机的全压升的值中多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由在排气,就必须考虑动压部分pd2的损失,那么获得的全压升的值中有多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由排气,就必须考虑动压部分pd2的损失。那么获得的全压升的余量则是静压差△Pst。
随着管口径渐渐扩展或附加扩散器,排气输送截面将延缓流速。动压将会转变为静压。恢复的压力可用于克服系统阻力,并允许在相同流量下选用更小的风机。扩散器的效率取决于开口的角度。扩散器在进气侧获得的压值较小,可以忽略。
B.浓度的影响
全压差,动压,静压和风机功率的消耗与输送介质的浓度成比例在变化,在选择风机时,要加以考虑。浓度的变化受温度的影响。
C.各种类型风机的应用范围
1.低压风机在以下设备中得以广泛应用:
中小系统阻力下输送大量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
房间的排气通风
壁炉的送风
气,油或煤燃烧过程的送风
各种结构元件的干燥
电力设备的通风
2.中压风机在以下设备中得以广泛应用:
大系统阻力下输送中量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
高阻力的排风系统
燃气,油和燃烧系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风
废气的排放
过滤装置
3.高压风机在以下设备中得以广泛应用:
高系统阻力下输送中量的空气
气体蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
更高阻力的排风系统
抽真空
燃气,燃油和燃煤系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风


    中国风机产业网  轴承非正常发烧及保持架损坏的原因有以下几种:

    (l)轴承座孔的同轴度、座孔壁的刚度、拧紧螺栓时的力度及顺序都有可能引起轴承座孔和轴承变形,导致不正常发烧、振动,使保持架受到无规则的振动冲击、挤压,不平均磨损,严峻时断裂。例如第四室风机进风口处的21322K轴承,2001年5月检测发现,轴承的径向游隙不在正上方而在与水平约成450的右上方,最小径隙0.O8mm,玻璃钢负压风机,最大0。13mm,说明轴承内圈被内锥套胀成卵形,轴承座孔也失圆,在风冷的情况下测得座上盖表面38℃(以红外线扫描测温仪检测,下同),可见初期温度更高。

    (2)因为胶带轮相互错位,使轴承受到附加轴向力作用,而装在光轴上的调心球轴承不宜承受轴向力,结果引起轴承不正常温升,保持架也加速磨损。

   ,厂房降温水帘; (3)在装配调整内锥套时,罗茨水环真空机组若毛刺、伤痕处理不彻底,表面不干净或锥套的锥度加工误差较大,调紧后导致轴承变形,内圈与动弹体的运动轨迹不再是同心圈,旋转精度下降,加剧了对保持架的挤压,磨损。其结果使轴承发烧,甚至烧伤,保持架断裂。例如2室风机200年2月换2217K入口轴承两套,3月份开机后带轮端轴承座上盖表温54℃(一般与轴承相关2一5℃),到4月25日溘然升到72℃,被迫用冷水降温(3号风机也有类似情况)。2011年2月检测轴承游隙,近叶轮端轴承0。12,带轮端0。18,因故未换,调后坚持到5月,靠叶轮端轴承保持架断裂、散珠,带轮端轴承游隙0.25。根据以往经验判定属装配造成。因此,趁检验更换轴承的机会检查了两个内锥紧定套及轴颈,发现两锥套沿轴向开的涨缩槽原加工的毛刺及胀起锐边未处理,一只套的小头端面有多处打击造成的凹坑旧痕,在孔口内圆面上相应的有多处突出被挤压的亮点,可想而知,装在这类套上的轴承必定变形和不正常发烧,其使用寿命当然也不会长。经由检查处理,2号风机开机至今,叶轮端轴承座表温在32℃气温下测得37℃,带轮端因为换新皮带张得较紧(已调尽),上海真空泵轴承座表温由换胶带前的30℃上升到43℃,一周后又降到40℃以下。

    (4)轴承温度偏高的原因除与装配质量有关外,油液(脂)的清洁度、品质、品种及粘度也有直接关系,尤其是高转速轴承对油的粘度更敏感。例如,一室风机转速较高,风量不大,风压较高,转矩较小,按理高速轻载的设备及轴承宜用稀油,因转速高易形成承载油膜,减少动弹体摩擦阻力,并利于清洗与散热,但l号风机轴承箱从开始投产就一直使用N320中负荷工艺齿轮油,题目提出后改为N22O,但粘度仍大,若能改为HJ20一HJ3012>效果会更好些,温度也会从长期60℃左右降下来。

    (5)因为轴承座无排油孔,多余的油只能从轴颈挤出,加油距离期短,尽管每次注入未几,但油腔仍是很快填满,使轴承工作温度溘然升高25-35℃,这就是正常运转中轴承温度溘然升高的原因。这种情况持续几天后随油脂的挤出而改善。长此反复,既铺张又影响轴承寿命,并且也增加了对故障判定的难度。因轴承温升后,动弹接触应力增大,油脂的粘度与吸附性下降,磨损增加;此外,因为轴承套圈的温度高于锥套等相邻零件,热膨胀使本来不太紧的配合可能泛起松动,油多引起的温升与套松动引起的温升开始时是很难区分的,有时热胀的影响使二者同时存在。总之,多次反复的结果,必将使孔、轴配合趋于松动。常常泛起这种情况主要是润滑轨制划定不适当,同时,操纵员加油时也有“宁多勿少”的想法主意。在封锁的油腔内不必常常加油,只要滚道内有油,正常运转情况下不会造成缺油故障。另外,也可在轴承座适当位置设放油孔,以便按期加油时“弃旧容新”,以避免每次加油就温升几天的现象。

    (6)胶带张紧力太大也会使轴承温度升高,振动加剧,胶带还易损坏。因轴承径向载荷增大,使动弹体与滚道在接触处产生弹性变形,增加摩擦热与磨损,易引出发点蚀。

    (7)风机泛起异常振动或轴弯曲常使轴承迅速升温并易损坏。2轴承不正常失效与熟悉上存在误区有关长期以来,车间通风设备,轴承的工作温度在几乎所有的设备技术文件中都有相类似的划定。对轴承温升的题目,一部门人存在熟悉与理解上的误区。笔者历经数厂都碰到过这种情况。在很多技术文件中不加区别、不分设备对象地划定了轴承工作温升不超过30℃,最高不超过40℃,或工作温度不超过65℃、75℃、80℃,以及最高不超过90℃等等。

   


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