负压风机水帘_局部透风机安装工安全操纵规程矿山安全肃州区就业
新华网甘肃频道5月12日电 “酒泉速度”、“酒泉奇迹”见证了肃州区新能源装备制造产业的迅速崛起, 新能源装备制造产业发展牵引着就业的“风向标”。5月12日,笔者从该区有关部门了解到,去今两年,特别是今年以来,该区就业趋势由人才外流、劳务外输型向人才内聚、劳务内需型转变,过去“孔雀东南飞”的就业格局,正被“追风逐日”的新趋势所替代。
到今年5月中旬,肃州区先后已与华锐风电科技、新疆金风、中复连众等26家国内外风电装备制造领军企业和国家风电设备监督中心、瑞士SGS通标标准公司认证中心等关联配套服务机构,签订合作协议29项,签约金额53亿元;与中国兵装集团、江苏强生集团等3户光伏设备制造企业达成83.2亿元的合作协议。目前,华锐风电科技风机总装、中复连众叶片生产等8个项目已建成投产,红叶风电风机叶片生产、华锐科技5MW风机总装等14个项目正加紧建设,通风降温方案。新能源装备制造产业的迅猛发展,至少提供了2500个以上的就业岗位。为此,肃州区紧紧跟踪新能源装备制造企业用工需求,主动走出去与项目建设单位联系,为企业介绍人力资源,并根据企业对人力资源的需求,从组织招聘到员工体检、培训、人事代理、社会保险等方面提供全程化服务,努力为企业提供优质的人力资源。到4月底,该区已举办各类招聘会11场次,为金风科技、中复连众等新能源装备制造企业提供人力资源1800多人。新能源装备制造产业发展对人才的聚集效应日益显现。笔者从肃州区人力资源中心了解到,今年前来登记求职者中,往年在外打工或从学校应聘到外地企业的高校生占到近三分之一,还有金塔、嘉峪关等周边地区和我省东部地区的各类求职者,出现了“凤还巢”的喜人形势;在所有求职者中,看好新能源装备制造产业的就业岗位,占到了四分之一强。(辛刚 杨逸飞)
实习编辑:王颖洁
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要选择一台合适的风机须注意以下几点:
a.可利用压差
如果所需的压差和空气排量是由测试或者计算确定的话,则应该核实风机的全压升的值中多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由在排气,就必须考虑动压部分pd2的损失,那么获得的全压升的值中有多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由排气,就必须考虑动压部分pd2的损失。那么获得的全压升的余量则是静压差△Pst。
随着管口径渐渐扩展或附加扩散器,排气输送截面将延缓流速。动压将会转变为静压。恢复的压力可用于克服系统阻力,并允许在相同流量下选用更小的风机。扩散器的效率取决于开口的角度。扩散器在进气侧获得的压值较小,可以忽略。
B.浓度的影响
全压差,动压,静压和风机功率的消耗与输送介质的浓度成比例在变化,在选择风机时,要加以考虑。浓度的变化受温度的影响。
C.各种类型风机的应用范围
1.低压风机在以下设备中得以广泛应用:
中小系统阻力下输送大量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
房间的排气通风
壁炉的送风
气,油或煤燃烧过程的送风
各种结构元件的干燥
电力设备的通风
2.中压风机在以下设备中得以广泛应用:
大系统阻力下输送中量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
高阻力的排风系统
燃气,油和燃烧系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风
废气的排放
过滤装置
3.高压风机在以下设备中得以广泛应用:
高系统阻力下输送中量的空气
气体蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
更高阻力的排风系统
抽真空
燃气,燃油和燃煤系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风
中国风机产业网 轴承非正常发烧及保持架损坏的原因有以下几种:
(l)轴承座孔的同轴度、座孔壁的刚度、拧紧螺栓时的力度及顺序都有可能引起轴承座孔和轴承变形,导致不正常发烧、振动,使保持架受到无规则的振动冲击、挤压,不平均磨损,严峻时断裂。例如第四室风机进风口处的21322K轴承,2001年5月检测发现,轴承的径向游隙不在正上方而在与水平约成450的右上方,最小径隙0.O8mm,最大0。13mm,说明轴承内圈被内锥套胀成卵形,轴承座孔也失圆,在风冷的情况下测得座上盖表面38℃(以红外线扫描测温仪检测,下同),可见初期温度更高。
(2)因为胶带轮相互错位,使轴承受到附加轴向力作用,而装在光轴上的调心球轴承不宜承受轴向力,结果引起轴承不正常温升,保持架也加速磨损。
(3)在装配调整内锥套时,罗茨水环真空机组若毛刺、伤痕处理不彻底,表面不干净或锥套的锥度加工误差较大,调紧后导致轴承变形,内圈与动弹体的运动轨迹不再是同心圈,旋转精度下降,加剧了对保持架的挤压,磨损。其结果使轴承发烧,甚至烧伤,保持架断裂。例如2室风机200年2月换2217K入口轴承两套,3月份开机后带轮端轴承座上盖表温54℃(一般与轴承相关2一5℃),到4月25日溘然升到72℃,被迫用冷水降温(3号风机也有类似情况)。2011年2月检测轴承游隙,近叶轮端轴承0。12,带轮端0。18,因故未换,调后坚持到5月,靠叶轮端轴承保持架断裂、散珠,带轮端轴承游隙0.25,屋顶风机。根据以往经验判定属装配造成。因此,趁检验更换轴承的机会检查了两个内锥紧定套及轴颈,发现两锥套沿轴向开的涨缩槽原加工的毛刺及胀起锐边未处理,一只套的小头端面有多处打击造成的凹坑旧痕,在孔口内圆面上相应的有多处突出被挤压的亮点,可想而知,装在这类套上的轴承必定变形和不正常发烧,其使用寿命当然也不会长。经由检查处理,通风工程报价,2号风机开机至今,叶轮端轴承座表温在32℃气温下测得37℃,带轮端因为换新皮带张得较紧(已调尽),上海真空泵轴承座表温由换胶带前的30℃上升到43℃,一周后又降到40℃以下。
(4)轴承温度偏高的原因除与装配质量有关外,油液(脂)的清洁度、品质、品种及粘度也有直接关系,尤其是高转速轴承对油的粘度更敏感。例如,一室风机转速较高,风量不大,风压较高,转矩较小,按理高速轻载的设备及轴承宜用稀油,因转速高易形成承载油膜,减少动弹体摩擦阻力,并利于清洗与散热,但l号风机轴承箱从开始投产就一直使用N320中负荷工艺齿轮油,题目提出后改为N22O,但粘度仍大,若能改为HJ20一HJ3012>效果会更好些,温度也会从长期60℃左右降下来。
(5)因为轴承座无排油孔,多余的油只能从轴颈挤出,加油距离期短,尽管每次注入未几,但油腔仍是很快填满,使轴承工作温度溘然升高25-35℃,这就是正常运转中轴承温度溘然升高的原因。这种情况持续几天后随油脂的挤出而改善。长此反复,既铺张又影响轴承寿命,并且也增加了对故障判定的难度。因轴承温升后,动弹接触应力增大,油脂的粘度与吸附性下降,磨损增加;此外,因为轴承套圈的温度高于锥套等相邻零件,热膨胀使本来不太紧的配合可能泛起松动,油多引起的温升与套松动引起的温升开始时是很难区分的,有时热胀的影响使二者同时存在。总之,多次反复的结果,必将使孔、轴配合趋于松动。常常泛起这种情况主要是润滑轨制划定不适当,同时,操纵员加油时也有“宁多勿少”的想法主意。在封锁的油腔内不必常常加油,只要滚道内有油,正常运转情况下不会造成缺油故障。另外,也可在轴承座适当位置设放油孔,以便按期加油时“弃旧容新”,以避免每次加油就温升几天的现象。
(6)胶带张紧力太大也会使轴承温度升高,振动加剧,胶带还易损坏。因轴承径向载荷增大,使动弹体与滚道在接触处产生弹性变形,增加摩擦热与磨损,易引出发点蚀。
(7)风机泛起异常振动或轴弯曲常使轴承迅速升温并易损坏。2轴承不正常失效与熟悉上存在误区有关长期以来,轴承的工作温度在几乎所有的设备技术文件中都有相类似的划定。对轴承温升的题目,一部门人存在熟悉与理解上的误区。笔者历经数厂都碰到过这种情况。在很多技术文件中不加区别、不分设备对象地划定了轴承工作温升不超过30℃,最高不超过40℃,或工作温度不超过65℃、75℃、80℃,以及最高不超过90℃等等。
电站锅炉的三大风机 |
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电站锅炉的三大风机---送风机、引风机和一次风机(或排粉尘风机) |
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收录时间:2011年01月07日 00:22:32 来源:ccen 作者: |
电厂锅炉引风机故障原因分析与排除 |
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石门电厂自1995年12月和1996年1号、2号机组相继投运以来,4台引风机多次发生因设备问题造成引风机跳闸、锅炉灭火、机组减负荷甚至被迫停炉等事故。引风机已成为石门电厂运行可靠性最低的主要辅机设备之一,既严重威胁着机组的安全经济稳定运行,又使检修工作量大大增加。在此对1996年2月~1998年10月引风机运行中出现的问题进行统计和分析。 从2 a共发生各类事故33次(其中导致停风机处理18次,紧急停炉处理2次)情况来看,引风机设备主要存在以下3个方面的问题: 第一,引风机本体问题(占统计数的49%)。一是风机频繁发生振动且振动值严重超标;二是轴承频繁发热;三是进、出口导叶和叶轮磨损。这些均导致轴承、叶轮、导叶等部件的损坏。 第二,引风机配用电机问题(占统计数的15%)。一是轴承轴瓦运行温度过高;二是时有串轴现象发生;三是发现电机鼠笼转子有断条现象,开裂部位为导条圆弧根部和导条与铜环的焊接处。 第三,风机的电气、热工控制系统问题(占统计数的36%)。一是电气开关和保护引发风机跳闸;二是热工保护和其他连锁引发风机跳闸;三是风机进口导叶执行机构故障引发风机负荷摆动。这些问题极易造成MFT动作使炉膛灭火、锅炉负荷降低和机组运行的不稳定。
2.1.1 风机设计制造结构不合理 a.芯筒定位方式不稳定、不合理。芯筒既是叶轮轴承座的支撑架,也是叶轮及其轴承座中心定位的关键部件,芯筒中心的偏移将直接影响叶轮的对中。 芯筒中心的定位由后导叶和拉杆达成,拉杆两端均为焊接不易变动,但后导叶却因导叶或密封垫的更换,以及运行中导叶固定螺栓松动引起芯筒中心的变化,造成叶轮中心偏移而引发振动。 b.轴承座固定不牢靠,易松动。轴承座一端装配叶轮,另一端靠轴承端盖(厚度为37 mm)嵌于芯筒端板上,主要依赖8个螺栓固定,但厂家设计的螺栓无防松措施,在风机运行中随着工况的变化,容易造成螺栓的松动甚至断裂,使轴承座下垂,导致叶轮中心改变而产生振动。 c.叶轮固定螺栓易松动。风机叶轮夹于压板与轴端之间,靠4个螺栓紧固于轴端上,由于螺栓无防松措施,运行中易松动造成叶轮偏斜。 2.1.2 运行调整不当产生喘振 轴流风机的运行范围是受所谓“失速线”影响的,如果风机的运行工况长时间处于风机性能曲线图中“失速线”上方的不稳定区域,就会使风机发生喘振,如果不尽快消除或及时停机,一般只需运行30 s以上就可能造成引风机及其风道的严重损坏。 a.单台风机在启动过程中,如果运行人员操作不当,把握不准,在风机达到额定转速后,入口挡板和入口静叶长时间处于关闭或很小的开度状态,就极易造成失速,导致“喘振”发生。 |
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收录时间:2011年01月07日 18:09:13 来源:ccen 作者: |
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