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乐邦变频技术在煤气炉罗茨风机上的应用 |
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作者:伍君华 |
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近年来,我厂在锅炉鼓、引风机、白炭黑的引风机,莫诺泵,送料炉排上采用变频调速技术,节电效果都在30%以上。1998年4月,我厂煤气发生炉罗茨鼓风机(L48×66WD-2型)成功地应用日立J300变频器,节能增效更为明显。1 煤气发生炉罗茨鼓风机工艺简介
为了满足燃烧炉用煤气条件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通过回流阀SV、放散阀ZP作调节会出现以下不良情况:
(1) 通过ZP阀作调节,使大量煤气被排放,浪费能源,污染空气; (2) 回流阀SV 的使用,使罗茨鼓风机的出口煤气回流至进口,做大量的无用功,浪费电能; (3) 燃烧炉忽然因故不用煤气,而罗茨鼓风机还在工作,压力P2迅速拉高,放散阀ZP来不及反应,使脱硫液外泄并使罗茨鼓风机因出口压力迅速增大,引起打坏叶轮、电流过大而风机故障跳停、损坏设备等故障发生; (4) 电压不稳定时,风机经常跳停;因启动电器损坏而导致风机跳停。
2 采取的方案
采用变频调速技术控制罗茨鼓风机,可不用启动装置,杜尽了因电器故障使风机跳停。从安全角度出发,采用开环手动控制变频,改变控制室面盘操纵电位器W,即可控制变频器输出频率,从而控制风机转速。同时反馈频率F引进控制室面盘,便于操纵时观察。
(1)取消回流管,不用做大量的无用功:ZP阀只作故障放散用。通过改变变频器输出频率来控制风机转速从而控制风机出口压力P2,减少放散浪费;机风的工作频率在39Hz 左右,节约大量电能和燃气。
(2)燃烧炉忽然因故不用煤气时,P2>5.5×104Pa,变频器输出自动降为15Hz(通过J4作用)同时放散打开,保护了罗茨鼓风机不因输出压力瞬间过高而损坏;采用了变频器的模糊逻辑加、减速功能,根据电机负载和制动要求自动地计算最佳加速/减速时间,省了试机的必要并避免了出错;故障跳停有记录,便于查找原因。
(3)采用了变频器的AVR功能,根据电力拖动原理,电动机的输出转矩与变频器输出电压和频率的关系为M∝(V/F)2 。当外部电压忽然上、下波动时,机内CPU 会根据测得的电压波动信号,发出频率跟踪信息,从而使V/F维护不变,即变频器维持原转矩M,保持转矩平衡,进而避免变频器跳阐,使电动机正常运行。
3 效果
(1) 节电 罗茨鼓风机(配电机型号为JS-116-6 380V、90kW),用变频技术控制后,工作频率为39Hz 左右,根据测定数据可计算机有功功率,其公式为:未装变频器时测得电流=145A 投进变频器后测得电流=94A 1.732IV cosα=1.732×145×380×0.85=81.12kW(安装前) =1.732×94×380×0.85=52.58kW(安装后) 81.12-52.58 = 28.54kW,既每小时节电28.54kW,节电率为28.54÷90×100%= 31.71%,节电效益非常明显。
根据实际测定生产用电,1998年3月份(30天为单位),罗茨鼓风机用电58320kWh ,均匀每小时用电量为81kWh。1998年7月份(30天),罗茨鼓风机用电 36720 kWh ,均匀每小时用电量51 kWh 。可算出,用变频器控制风机后,其节电率为 37%,见表1。表1 节电效益分析表
(2)节能 由于用ZP阀作调节放散用,按最低让费0.5% 计算,年让费煤气为0.5%×13500×2700=18.23(万 m3) 。用变频技术控制风机后,可免煤气浪费,效益如表2。表2 节电、节能效益与分析表
(3) 节省机械维修费 使用变频器前,罗茨鼓风机故障跳停为每2天一次,使用变频器后,风机故障跳停率为为每月2次。变频器安全运行至今,情况良好,机械故障下降明显。维修费由全年3.5万元降为现在的1.2万元。
4 结 论
(1) 由于采用了变频技术,电机实现软启动,不存在启动电流冲击;减少了风机出口压力瞬间进步对风机的冲击,从而延长了风机和其他设备的使用寿命。 (2) 投资回报快,节电、节能增效明显,今后锅炉供水泵、空压机节能技改应首先把变频调速技术考虑在内。(end)
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收录时间:2011年01月25日 16:42:10 来源:伍君华 作者:
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CF(A)多翼型离心通风机的技术参数 |
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,厂房通风降温; 关键字:CF通风机 技术参数 机号 (NO.)功率 (kw)转速 (r/min)电压 (A) 流量 (m3/h)1.5A0.372900830~1080788~7612A1.128001247~22501037~6860.371400624~4000259~1722.5A2.229002600~40001880~156028002510~38621753~14540.551450956~2000468~4101400923~1931436~3820.7514501500~2200367~31214501448~2120342~2903A1.514502033~3500713~5781.114001963~3379665~5390.75 9101276~2197281~2283.5A314503230~5000994~8502.214003119~4828927~7921.19102027~3138392~3354A5.514504000~65001400~1355414403972~64551381~13361.59402593~4214588~5695A49603221~5500778~496
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收录时间:2011年01月07日 16:48:56 来源:ccen 作者:
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由于风机的结构特点决定了焊接中存在以下难点:
1、焊接过程结构容易产生变形,结构变形不利于控制,会影响产品整体质量和焊接生产进度。
2、焊接位置不佳。主要以全位置焊接为主,工人的操作难度增加,焊接缺陷产生的概率也增大。
3、结构吊装翻转困难,在焊接过程中,为了改变焊接位置,可以进行产品的吊装和翻转,但只能改变部分焊缝的焊接位置,不能得到全面优化。
以上原因致使制造出焊接变位器,在操作时,可以将结构合理旋转,焊工在原位置不动的情况下,可以获得有利的焊接位置和视角,实现焊接操作。
焊接变位器,通过变频控制,在径向实现了0°-100°范围转动,同时旋转装卡法兰可以在一定范围内以0.02-0.5r/min进行周向无级转动。焊接变位器主要有以下几方面功能:
1、安装方便。在焊接变位器的法兰上进行3.5m范围内结构装卡,装卡比较方便快捷。
2、通过径向仰角的变换可以适当调整焊接操作者操作位置的高度,方便焊接操作。
3、焊接位置的改变。工件固定在周向旋转法兰上,通过径向的旋转,可将工件焊接位置由立焊转为平焊或由平焊转为立焊。
4、焊接速度的调整。通过焊接变位器可以调整环形焊缝的焊接位置,适当的转速代替了焊工的运弧速度。
焊接变位器使用后:
1、采用焊接变位器后使焊接位置得到改善。
2、通过焊接变位器的应用,使焊缝一次焊接合格率得到较大的提高,产品返修率降低30%,大大提高了焊缝的质量,同时还提高了产品的生产效率。
3、通过焊接变位器的应用,使工件的一次装卡代替了焊接过程中的多次翻转,节省了翻转过程中的生产成本。
焊接变位器具有一定的行业推广应用价值。(紫焰)
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