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六叶模压风机_高压变频技术在天津华能杨柳青热电厂锅炉风机上的


高压变频技术在天津华能杨柳青热电厂锅炉风机上的应用
    
摘 要:本文先容了杨柳青热电厂在锅炉风机变频改造中的探索和经验,先容了东方日立(成都)电控设备有限公司高压变频装置的技术特点。通过改造前后的对比,分析了系统的安全可靠性以及节能效果。


         关键词:高压变频器 风 机 节 能


         1 引言


           天津华能杨柳青热电有限责任公司位于天津市西郊,早期的几台小容量机组由于能耗高、效率低,在几年前已经全部停运,并先后建成4×300MW的四台燃煤发电机组,总装机容量达1200MW。


           随着节能降耗建设节能性社会日益深进人心,高压大功率变频调速技术的日益成熟,变频调速技术在火电厂逐渐得到了广泛应用,其中锅炉风机上的应用比较普遍。杨柳青热电厂之前没有高压变频改造的尝试,基本没有这方面的经验。2006年杨柳青热电厂组织专业职员对国内外高电压、大功率的变频器进行了考查、论证。最后得出结论:高电压、大功率变频调速装置,无论是可靠性、节能性还是调节性都优于其它调节方式。所以公司决定对#5、#6机组共四台引风机和四台一次风机进行变频改造,华能团体公司通过国际上公然招标的方式,采购了所需的8台由东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压变频器。


         2 变频改造的可行性分析


        


           杨柳青发电厂#5、#6机组为300MW燃煤发电机组,于1998年投运。锅炉为BLK-1025液态排渣、双燃烧室(W型火焰)、塔式直流炉。由于采用液态排渣设计,燃烧室温度高、容积热负荷大,造成燃烧室容积相对较小;由于是塔式炉,造成炉本体高程大,下返烟道长;由于采用二次风旋流强度可调的喷燃器,造成燃烧器的风阻大;由于以上多种原因,比一般的炉体的烟风系统阻力大,配置的送风机、引风机、一次风机的容量大,锅炉风机的电耗较高。通过电机变频调速改造,不对风机及泵的本体、风道管道部分进行更改,通过变转速可实现风压、风量、水流量的调节,机务方面不存在题目。根据现场条件及调研结果看,运行自动控制调整及电气部分更改也可实现。以下对送风机、一次风机、引风机变频调速前后的效果进行实际与理论分析(以#5锅炉1列风机为例,相关参数取于风机试验报告):


           综合分析:


           送风机为动叶可调轴流风机,无挡板节流损失,变频调速节电效果不明显,在满负荷时还要多浪费电8.3kW,在低负荷时只能节电81.40kW。


           引风机为静叶可调轴流风机,变频调速节电效果明显,在满负荷时节电126.49kW,在低负荷时节电349.8kW。


           一次风机为离心式风机,进口挡板调节,变频调速节电效果明显,在满负荷时节电358.149kW,在低负荷时节电340.2kW。


           由此可见,引风机和一次风机的改造潜力巨大,变频改造后能达到节能降耗的目的。


         3 变频器基本原理


           DHVECTOL-DI变频装置采用多电平串联技术,6kV系统由移相变压器、功率单元和控制器组成。此工程的变频装置设计为每8个功率单元串联构成一相,共24个功率单元,。输进侧由移相变压器给每个单元供电,构成48脉冲整流方式;这种多级移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近1。每个功率单元结构以及电气性能完全一致,为交-直-交单相逆变电路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM输出控制。通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到正弦PWM波形,这种波形正弦度好,dv/dt小,电机的谐波损耗大大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶片的机械应力。


         4 可靠性设计


           锅炉风机作为锅炉的重要辅机,为了确保汽轮发电机组稳发满发,锅炉机组则要保持出力稳定,这就要求锅炉风机保持出力稳定。设备改造原则上应以最可靠的系统、最少的投进、最短的时间、带来最好的效益。四台变频装置均配置了工频与变频间自动切换的功能,一次回路见图1。


        


图1:变频器一次回路


           4.1工频与变频间的自动切换的功能


           为了保障了系统运行的稳定性,变频器在切换过程通过逻辑程序与挡板调节相互配合最大限度的减小系统的波动,同时另一台变频器采用风压闭环调节,自动、快速的调节输出频率,从而实现了系统在整个切换过程中的动态平衡。


           变频器正常运行中操纵变切工指令或者变频器重故障时,变频器将启动变切工程序,实现变频运行向工频运行的切换。切换过程中当检测到变频器停止输出后,立即将挡板调节到工频运行时需要的挡板开度,由于变频运行时挡板是处于全开状态的,变频运行在不同的频率,就对应工频运行下的一个挡板开度;同时,另一台风机根据当时的压力自动调节变频输出,最大限度的减小了系统的波动。切换中对电机的冲击电流在电机额定电流三倍左右,与设置的切换时间相关。变切工的时序图见图2,图3是一台引风机的变切工的实测图:


        


图2:变切工的时序图

图3:引风机变切工的实测图


           风机工频运行中操纵工切变指令时,变频器将启动工切变程序,实现工频运行向变频运行的切换。在切换过程前需要将变频器的给定频升到50HZ,就能实现无扰切换,切换后需要将挡板慢慢打开,同时降低给定频率,直到挡板全部打开。在工频切变频的过程中,当KM1接触器合闸的瞬间会对变频器有一个冲击,必须保证次冲击电流小于变频器的过流保护定值,变频器初期有一个“恒频增压”的过程,电流有一个增加到减少的过程,变频器的过载整定值也应当大于此电流。工切变的时序图见图4,图5是一台引风机工切变的实测图


      ,换气负压风机;  


图4:工切变的时序图


        
图5:引风机工切变的实测图


           4.2 瞬时停电再启动功能


           当高压6KV母线进行切换或者母线上大电机起动时会造成高压电网瞬间闪动,变频器若不具备瞬停功能,会立即停机,等待重新起动会经过相当长的时间,会给生产造成重大的经济损失。DHVECTOL-DI变频用具备的瞬时停电再起动功能,可以根据电源恢复时电动机自由旋转的实际速度计算出对应的输出频率,以此频率为起始频率使电动机重新起动并加速到停电前的运行状态,实现了电机的连续运行。现场测试瞬时停电再启动的电流波形如图6。


        


图6:瞬停再启动时电流波形


           4.3 变频器的软励磁技术


           级联式高压大功率变频器的软励磁技术是我公司二○○五年注册的专利技术。软励磁主回路图见图7,变压器在受6KV高压电前先由一路380VAC的充电电源加到移相变压器的三次绕阻(额定380VAC)充电,充电回路中串联了充电电阻,充电电阻用接触器KM20、KM21控制,从而实现充电电压由小到大的控制。充电电源上并接了一个错相保护器,可用来检测充电电源及相序。


        


图7:软励磁主回路图


           软励磁技术的实现大大的增强了变频器实际能力,有效的抑制了变压器送电时的过电压和涌流现象,避免了单元在送电时的冲击,延长了单元内部核心器件的使用寿命。另一个方面,软励磁技术它能实现380VAC充电电源完成变频器高压调试的功能,简化了变频器的调试过程,有效的解决了调试送电难的题目;特别是变频器使用了工频与变频自动互切的功能后,假如变频器因故障切换到工频运行,在变频器故障排除后,由工频运行转为变频运行的过程中,可以利用软励磁功能事先测试变频器的恢复情况,从而降低了切换失败的风险,保证系统的稳定运行。采用软励磁技术后变频器的启动时序见图8。


        


图8:变频器的启动时序


         6 经济效益分析


           6.1间接经济效益分析


           6.1.1电机软启动,无冲击电流


           DHVECTOL-DI变频器对电机进行软启动,根据电机的现场使用要求,我们可以改变电机的启动时间和变频点,电机启动曲线,使得电机在带上负载后完好地适应负载和工艺要求,可确保电机的安全运行并延长其使用寿命,节省维护用度。


           6.1.2高功率因数


      ,屋顶排风机;     DHVECTOL-DI变频器在整个调节范围内都可维持高功率因数,标准值达到0.95以上,负载极小时功率因数也可以达到0.9以上,电压源型变频调速技术相比电流源型变频调速、串极调速等技术的功率因数都高,所以完全不需要增加功率因数补偿设备。


           6.1.3 输出脉动转矩小


           DHVECTOL-DI变频器不需要外部输出滤器就可提供正弦输出电压,变频器有较低的输出电压失真,几乎不增加电动机的运转噪音。DHVECTOL-DI变频器大大降低了输出的谐波电流(低于4%),避免了电动机发热和转矩脉动。从而减少了设备上的机械应力。


        


图9 实测出的无电网污染变频器输出电压与输出电流波形


           6.1.4 电机保护功能


           变频器安装了电机保护装置,能区分变频器故障和电动机及电缆故障,当变频器至电机的电缆或电动机故障后不切工频运行,从而有效的保护了电机。


           6.2 直接经济效益分析


           由于在相同条件下风压和流量的大小与电机电流的大小成正比所以这里只用工频运行档板调节时的电机电流和变频调节时变频器的输进电流作一比较从而说明节电效果。(风机的功率因数为0.85 变频器为0.96)


        


           以上只是利用电流的变化进行的比较,实际运行中不同工况的节能效果有所差异,但从结果上看节能效果非常明显,达到了变频改造的目的。


         7 结束语


           天津华能杨柳青热电有限责任公司对5#、6#炉的锅炉风机变频改造固然是初次尝试,由于前期的数据分析充分,进行了大量的调研和论证,这次变频改造非常成功,达到了预期的结果。随着高压变频技术的发展, 以及国家产业政策的支持,变频器的应用领域不断的扩大,变频技术在电力行业重要辅机设备上的推广,收到了明显的经济效益,也代表了今后更多行业节能技术的方向。


         参考文献:


           1 《高压大功率变频器产品技术手册》 东方日立(成都)电控设备有限公司


           2 《锅炉培训教材》 天津华能杨柳青热电有限责任公司


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收录时间:2011年04月13日 04:17:39 来源: 作者:


施比德变频器在风机水泵调速节能改造案例
          节能降耗、增加效益是全社会应为之努力的方向。我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。应用于风机、水泵等设备的传统方法是通过调节出口或进口的挡板、阀门开度来控制给风量和给水量,其输出功率大量消耗在挡板、阀门地截流过程中。另外,由于在通常的设计中为了满足峰值需求,水泵选型的裕量往往过大,也造成了不应有的浪费。根据风机、水泵类的转矩特性,采用变频调速器来调节流量、风量,将大大节约电能。下面就分析一下在风机水泵类负载中使用Speeder施比德变频器所能达到的效果。


         一、通过Speeder施比德变频器调速达到的一次节能
下面以水泵为例来说明,由图1可以看到:

流量Q正比于转速n 
压力H正比于n2 
转矩T正比于n2 
功率P正比于n3 


图1 水泵流量、压力、功率曲线 

在普通的水泵流量控制中使用阀门来调节,如图2所示:

图2 阀门控制水泵流量

      管道阻力h与流量Q的关系为h正比于RQ2,其中R为阻力系数;电机在恒速运行时,流量为100%情况下(工作点为 A),水泵轴功率相当于Q1AH1O所包容的面积。电机在恒速运行时,采取调节阀门的办法获得70%的流量(工作点为 B),将导致管阻增大,水泵轴功率相当于Q2BH2O所包容的面积,所以轴功率下降不大。采用Speeder施比德变频器调速控制流量时,由于管道特性没有改变,水泵特性发生变化(工作点为 C),轴功率与Q2CH3O所包容的面积成正比。故其节能量与CBH2H3所包容的面积成正比,输进功率大大减小。 如图3所示: 

图3 变频调节水泵流量

      正如前面提到的,轴功率P与转速n的三次方成正比。采用Speeder施比德变频器进行调速,当流量下降到80%时,转速也下降到80%,而轴功率N将下降到额定功率的51.2%,假如流量下降到60%,轴功率N可下降到额定功率的21.6%,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等.即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。


         二、风机水源节能的计算
      风机水泵流量变化量,如前所述,采用Speeder施比德变频器调速是节电之有效的措施。根据GB12497对电机经济济运行治理的规定有如下的计算公式。
济运行治理的规定有如下的计算公式。
  采用档板调节流量对应电动机输进功率P1V与流量Q的关系为:

P1V≈[0.45+0.55(Q/QN)2]P1e             (1)

式中:
P1e——额定流量时电动机输进功率(kW)。
QN——额定流量


         三、应用实例
      某水泥厂机立窑离心风机245KW,电机4极、实际用风量为0.6~0.7,预备改造为Speeder施比德变频器驱动,估算节电率和投资回收期。


由(1)式P1V=〔0.45+0.55(0.65)2〕X 245=0.6428×245=157(KW)
      采取风门调节风量时风机所需的轴功率为157kW,Speeder施比德变频器调速器调风量时相对调节风门调风量的节电率为0.6。年节电量,每年按300天计算24×306×157×60%=678240KWh≈67.8(万kWh)
      年节电费(电价0.40元/kWh) 0.4×678240=27万元
      投资回收期: 投资回收期=设备投资总额(元)÷年节电费(元)
                        =18÷27=0.67(年)=8(个月)
      由此可判定,该水泥厂机立窑离心风机采用Speeder施比德变频器驱动后,年节电量67.8万kWh,年节电费27万元,投资回收期8个月,技术经济效益可观。
  该水泥厂订购了一台变频调速柜、内装佛山施比德变频科技的SPD8000G250R0G3-250kW变频器一台,另有空开、熔断器、电表、指示灯等。投进运行后,变频器频率调到35Hz左右满足机窑立风量要求,这时电动机电流210A左右,变频器输电压、298V,实际输出功率为
 P=√3 IVCOφ4=3×210×298×0.9≈97.5kW

      与理论计算值157×0.6=94.2kW基本吻合。
  通过以上分析可以看出,风机水泵采用Speeder施比德变频器调速后,节电效果是明显的(节能超过50%),此外,机械的转速降低后,机械的磨损减少,使用寿命延长了,间接经济效益也很可观。



密闭鼓风炉鼓风机中压变频调速装置的设计与应用
    

摘要:介绍IGBTSIMOVERTMV全数字矢量变频器在密闭鼓风炉鼓风机上的应用,说明其基本配置、功能和控制特点。实际运行结果表明,这种设计是可行的,提高了电气设备控制性能及可靠性。

关键词:密闭鼓风炉鼓风;IGBTSIMOVERTMV;全数字矢量变频调速

1 引言

主鼓风机是密闭鼓风炉生产工艺上要求与密闭鼓风炉同步的关键设备,风机性能和运行的安全可靠性直接制约着密闭鼓风炉的生产能力。本公司在100kt铅锌技术改造完成后,原有的2台6kV,1000kW的主鼓风机(靠阀门调节风量)已经不能满足密闭鼓风炉大风量生产的技术要求,为满足铅锌冶炼过程中对风量的严格要求,使主鼓风机有足够的可调能力与密闭鼓风炉相适应,决定使用西门子公司生产的IGBTIMOVERTMV全数字矢量变频器,经过一段时间的试运行,该系统具有显著的节电效果,较高的调速精度,简便的使用方法和易于实现自动控制等性能。

2 SIMOVERT MV功能及特点

2.1 技术指标和硬件特点

SIMOVERT MV控制采用了久经验证的TRANSVEKTOR磁场定向控制。其控制原理是运用空间向量估计值以及为降低电机损耗与开关损耗而经过优化的逆变器触发脉冲模式,以获得优良的控制特性和更高的动态性能,该中压变频器具有功率因数高(在整个输出范围中,PF>0.96),输出线路谐波电流低,性能可靠,系统稳定性好等特点。

2.2 通信能力与控制软件功能

SIMOVERT MV具有很强的通信能力,可通过智能串行接口等通信模块灵活地把变频器接到相应的网上,其通信速率可达38.4kb/s,同时该变频器的矢量控制方式可以精确地测定和控制电机电流的力矩分量和励磁分量,具有调节参数的自动优化,自动故障显示与报警,可以灵活设定和更改过程数据通道等特点。

3 传动系统的设计与配置

密闭鼓风炉鼓风机中压变频调速系统主要由控制器,6kV中压变频器、双电源控制柜、电动机及风机等组成,其组成示意图如图1所示。

图1 密 闭 鼓 风 炉 变 频 调 速 系 统 组 成 示 意 图

其中控制器为美国英格索兰公司Microcontroller Processor Module;变频器为德国西门子公司产品,型号是6SE8018,1800kVA;电动机为西门子公司产品,型号为6kV,1300kW;风机为美国英格索兰公司的空压机。

3.1 HV-IGBTSIMOVERTMV全数字矢量变频器主电路的组成

如图2所示,该系统主电路变频传动变压器为三绕组,二次为12相二极管整流输出,可减少整流装置产生的高次谐波对电网的影响,逆变部分为采用高压IGBT的三电平逆变器。对于HV?IGBT器件,每次开通或关断时的瞬变电流和瞬变电压是可以完全控制的,因而它们可以获得优良的输出电压特性,同时,其触发电路所需要的元器件数量比GTO或IGCT的触发电路要少得多,故其结构简单紧凑,而且可靠性极高。

图2 变频器主电路组成

全数字化的SIMADYND控制系统可用作开环控制和闭环控制,采用了速度极快的全数字化32位信号处理器和多用、灵活的标准软件。同时,功能齐全的保护系统不仅满足了密闭鼓风炉风量随工艺要求而及时调整的需要,也避免了不必要的跳闸,增进了过程控制效率(风机跳闸时,密闭鼓风炉将会造成风口灌渣)。

由于在进行SIMOVERTMV传动系统开发之初,就考虑了电机的配套问题,因此,采用西门子H-compact和H-compactplus标准电机的SIMOVERTMV传动系统,在技术上和经济上都具有最佳的与上述电机配套的和协性。

3.2 双电源控制

为了维护系统的稳定运行,该调速系统中设计了一套满足自动切换的双电源供电电路,确保了系统控制电路的稳定。

4 密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统的连接

英格索兰控制器负责风机系统运行中的联锁与控制,将系统中电气控制信号进行综合和逻辑判断,监控风机的运行状况,对运行中出现的异常情况进行声光报警(包括防喘振系统),同时,接受密闭鼓风炉中央控制室的指令,根据密闭鼓风炉工艺,利用变频器进行加、减风量操作,控制和确保风机的安全可靠运行,满足密闭鼓风炉工艺的要求。

5 密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统的应用效果

密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统一次投运成功,六叶模压风机,自2001年10月投运以来,使用情况良好,具有以下优点:

1)满足了密闭鼓风炉的工艺要求,该控制系统的可靠性极高,满足了鼓风炉冶炼过程中对风量和压力的严格要求,为年产100kt粗铅锌提供了可靠的保证。

2)变频电机的工作频率一般在40~50Hz之间调整,节能效果明显,每年可节约电费230多万元。

3)转速调节性能好,全数字化矢量控制系统使得风机动态响应好,灵敏度高,调速范围宽。

4)系统稳定性能好,磁场定向控制方式可以达到与直流传动系统相媲美的动态性能,能准确地推断和调节转矩电流分量和磁通电流分量,利用矢量控制方法,预先给定的转矩可以准确地维护和限定。

5)英格索兰控制器和变频器可进行快速、准确通信,具有良好的适应性,因而操作简单、可靠,提高了工作效率。

6 结语

本公司在这次技术改造中采用了一系列西门子新近推出的先进技术和装置,系国内首次在英格索兰风机上使用了变频调速技术,很好地解决了变频控制与风机控制之间相互通信联络的技术,使风机在生产中发挥了最佳效果,并取得了良好的经济效益,因而在行业中具有推广价值。

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收录时间:2011年03月16日 03:29:18 来源:未知 作者:


电厂吸风机的高压变频改造及节能情况
    
摘    要:安阳电厂#9机组吸风机变频改造有效的降低了发电本钱,进步了经济效益。 
 
英文摘要:The Anyang power plant #9 unit suction fan frequency conversion transformation effective reduced the electricity generation cost, enhanced the economic efficiency. 
 
关键词: ABB 高压变频器 节能 应用 
  
1 引言
  安阳电厂#9机组为300MW燃煤机组,锅炉型号:DG1025/18.2-II4。该锅炉为亚临界自然循环汽包锅炉,单炉膛,一次中间再热,平衡透风,钢构架,固态排渣,燃煤锅炉。配有两台吸风机,吸风机是锅炉的重要辅机,也是耗电大户。


         2 吸风机情况
2.1 吸风机规格
  吸风机的技术规格如表1所示。

表1 吸风机的技术规格

吸风机的技术规格


         2.2 吸风机运行情况
  吸风机运行分低速运行和高速运行两种方式,当机组负荷较低时低速运行,当机组负荷带250MW以上时,锅炉吸风量不足,需切换为高速运行,机组负荷带250MW以下,切换为低速运行,在切换过程中一旦失败,吸风机跳闸,会严重影响锅炉安全,可能会导致锅炉燃烧波动过大而灭火,甚至造成机组解列。


         3 吸风机的变频改造
3.1 变频改造
  变频改造的目的是机组节能,保证机组安全运行,节约厂用电,进步经济效益。2005年机组大修时,对锅炉吸风机进行了变频改造,改造情况如下:


         3.1.1 变频设备组成
  每一台引风机变频设备分别由一台控制柜、两台变压器柜、两台变频单元柜、一台刀闸柜组成。东芝-三菱高压变频器的主回路是由多个以单相输出的PWM变频器单元串联构成,采用二极管桥式整流方式非移相控制,即使不设改善功率因数的电容,也能达到高功率因数运行。采用东芝公司的高压变频器产品,其拓扑结构是三相输进单相输出的逆变器串联型的高压变频器。


         3.1.2 变频设备的尺寸和重量
  变频设备的外形尺寸和重重如表2所示。

表2 变频设备的外形尺寸和重重

变频设备的外形尺寸和重重


         3.1.3 装置标准规格额定值:
  变频器的技术规格如表3所示。

表3 变频器的技术规格

变频器的技术规格


         3.1.4 变压器参数:
  单台变压器一次容量:1360kVA
  二次A:3×167kVA
  二次B:3×167kVA
  二次C:3×167kVA
  一次电压:6300V
  二次电压:582V
  一次电流:125A
  二次电流:166A
  单台变压器最大损耗:89kW


         3.1.5 变频器空调
  共5台空调,单台最大功率13kW。


         3.2 吸风机变频器的运行方式
  3.2.1正常情况下,应采用变频器运行、旁路开关备用的运行方式,即吸风机工作开关在“工作”位置,吸风机变频出口刀闸在“合闸”位置带吸风机运行,吸风机旁路开关在“试验”位置备用。
  3.2.2 当变频器故障时,可断开吸风机工作开关,拉开吸风机变频出口刀闸,将吸风机旁路开关送至“工作”位置,合上旁路开关带吸风机运行的方式。
  3.2.3 变频器电气回路
  电机接线图如图1所示。

电机接线图

图1 电机接线图


           3.2.4 变频器功率单元电路构成
  变频器功率单元电路如图2所示。

变频器功率单元电路 

图2 变频器功率单元电路


           3.2.5 电气系统连锁
  (1)现有断路器的应用:将现有的高速断路器用于变频器进线断路器,取消差动保护。现有的低速断路器作为旁路断路器,不带差动保护,原高、低速断路器综合电动机保护保存,对高速断路器综合电动机保护的整定,需要考虑与变频器有关保护的配合题目。
  (2)刀闸柜采用单刀的隔离开关。因此旁路运行时可以保证旁路断路器与变频器隔离。刀闸柜闭合时,禁止合旁路断路器。
  (3)刀闸柜内部接电机侧有带电显示器,一旦电机带电运行,连锁禁止打开柜门,禁止操纵开关。
  (4)刀闸柜与旁路断路器连锁,一旦旁路断路器闭合,连锁禁止打开柜门,禁止操纵开关。一旦刀闸柜柜门打开,禁止合旁路断路器。
  (5)高速断路器与低速断路器电气互锁,不能同时闭合。


           3.3 此次吸风机变频改造,吸风机电机及高压开关不变,从图中可以看出在吸风机开关与电机之间进行改造加装了变频设备,既达到了吸风机变频改造的目的,又有效节约了本钱。


         4 节能情况分析
  将#9机组与#10机组(吸风机未变频改造)进行比较。
4.1 吸风机电量比较
  吸风机电量比较如表4所示。

表4 吸风机电量比较

吸风机电量比较


         4.2 发电量与厂用电量比较如表5所示。

表5 机组发电量与厂用电量比较

机组发电量与厂用电量比较


         4.3 节能效果
  从上表可以看出#9机组在变频改造后与未变频改造的#10机组比较,吸风机电量大幅下降,厂用电下降,取得了明显的效果,有效的降低了发电本钱,进步了经济效益。比较如表5所示。


         5 结束语
  高压变频器在安阳电厂#9机组吸风机的成功应用,取得了明显的节能效果,并且消除了设备隐患,保证了机组的安全稳定运行,进步了经济效益,随着变频器在产业生产中的广泛应用,节约能源与进步企业竞争力紧密结合,将会为社会创造更多的财富。


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收录时间:2011年02月23日 07:36:35 来源: 作者:


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