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锋速达通风降温系统

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厂房降温设备什么才是高效、节能、环保并有良好通风效果的降温措

什么才是高效、节能、环保并有良好
通风效果的降温措施?土禾水帘式风调工程:利用水帘墙降温工程,水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。 安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32—45℃的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30℃,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。
其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。

>1 前 言?

  济南钢铁集团总公司第二炼钢厂(简称济钢第二炼钢厂),地处济南市东部,西靠近二环路,东毗邻高新技术开发区,周围居民楼和高级住宅楼林立,对环境的要求非常严格。该厂的2座17t氧气顶吹转炉年产钢已达60万t,炼钢厂房溢出和烟囱冒出的“黄烟”对环境造成了严重的污染。烟气含尘超标排放问题直接影响到该地区的大气和生态环境。

2 烟气含尘超标的原因及分析

2.1 产生原因
目前国内氧气顶吹转炉除尘工程通常采用两种方法:(1)未燃法(OG法):用可以升降的活动烟罩和控制抽气量的调节装置等,使炉气在收集过程中尽可能不燃烧或少燃烧,以回收煤气,进行综合利用。这种方法的优点是:由于CO没有燃烧,烟气量小;烟尘颗粒大,净化容易。缺点是:为回收CO必须配备较高水平的控制检测设备和煤气回收设备,需投入大量资金。操作上由于回收、放散切换频繁,管理、维护难度大,还需设置必须的防毒、防爆设施。(2)燃烧法:转炉炉气溢出炉口之后,与从烟罩和炉口间吸入的空气混合而全部燃烧。这种方法的优点是:工程简单,投资相对较少;操作安全,维护方便。济钢第二炼钢厂的氧气顶吹转炉除尘工程采用的是燃烧法。这种方法与未燃烧法相比,主要缺点有:烟气量大,是“未燃法”的2~5倍;烟尘颗粒细小,直径小于1μm的达90%以上,“未燃法”产生的烟尘颗粒,直径在10~40μm的占90%以上。小于1μm悬浮在烟气中的烟尘颗粒,运动轨迹为布朗运动,难以直接过滤分离;烟尘成分中高价铁含量多,主要成分为Fe2O3,除尘困难。而“未燃法”的烟尘高价铁含量少,主要成分为FeO,烟尘颗粒在悬浮状态下容易彼此聚集。因此,济钢第二炼钢厂的氧气顶吹转炉除尘工程由于设计问题,存在着烟气净化困难的先天缺陷。
2.2 原因分析
济钢第二炼钢厂氧气顶吹转炉除尘工程的主要工艺流程为:
转炉→烟罩→烟道→溢流文氏管除尘器→背包脱水器→二文可调文氏管除尘器→重力脱水器→湿旋器→烟气管道→风机→烟囱
除尘工程的主要设备是文氏管除尘器,工作原理是:烟气进入文氏管,通过收缩段被加速到达喉口,高速的烟气气流冲击由喷嘴喷入的水幕,使水二次雾化成细小的水滴。气流速度越大,喷入的水滴越细,分布越均匀,二次雾化效果也就越好,越有利于捕集微小的尘粒。因此,要使烟气尘粒含量达到小于150mg/m3的排放标准,必须使二文可调喉口的气流速度达到100~120m/s,这样可调喉口的阻损将达到13729Pa,再加上一文喉口、两级脱水器、两级湿旋器、烟道、弯头的阻损,总阻损将大于风机的吸空能力,使大量炉气从炉口和烟罩之间溢出,这些没有经过除尘工程处理的炉气污染了环境。若增大二文喉口,则阻损减少,流速降低,虽通过的烟气量增大,但二次雾化效果差,烟气排放达不到标准,经测试含尘量为200~300mg/m3。

3 改造措施?

  要解决烟尘排放超标的问题,按照国内成功的方案采用“未燃法” 回收煤气除尘工艺,需要停产改造,投资巨大,不可取。经过反复研究、试验,探索出了除尘风机加水洗尘的新工艺。利用风机高速(2950r/min)叶轮的搅拌作用,使含尘200~300mg/m3的烟气与水充分混合、洗涤。
3.1 风机洗尘原理
风机洗涤的原理是:喷入的水撞击高速旋转的叶轮,生成直径为10-4~10-5mm的水滴,悬浮中的水滴具有很大的总表面,可以捕集到小于1μm的细微尘粒。微水滴加大了含固体烟尘的烟气湿度,增大了运动中相互接触凝集而形成大颗粒的机会,提高了捕尘效果。经测试,除尘效率可达50%以上,经过处理后的烟气含尘小于100mg/m3。同时风机加水使烟气温度进一步降低,改善了除尘风机工程的工况条件。根据烟气经过风机后的温升公式:

ΔT = T2(εK1/λ-1 ) (1) ??

式中 T2——风机入口烟气的绝对温度,℃;
εK——风机压缩比;
λ——多变系数。
计算可知,加水前烟气经风机后升温可达25℃,加水洗尘后烟气温度低于进气温度。烟气温度越低,其体积越小、重度越大,越利于风机能力的发挥。以30~70℃的饱和烟气为例,温度每降10℃,烟气体积可缩小5%~9%,风机能力可相应提高4%~8%。同时,随着烟气温度的降低,烟气中的饱和水蒸气的含量亦减少,在水蒸气的冷凝过程中,还凝聚了部分游离的细小微尘,加强了净化效果。采用除尘风机加水洗尘的除尘工艺后,除尘工程的工艺流程为:
  转炉→烟罩烟道→溢流文氏管除尘器→背包脱水器→二文可调文氏管除尘器→重力脱水器→湿旋器→烟气管道→风机→复挡脱水器→烟囱
       ↑
       加水?
3.2 改造方案
(1)在风机进口处配有φ50.8 mm喷嘴以及水压力、水流量调节工程;
(2)水与含尘烟气在风机内混合洗涤;
(3)混合的烟气和污水进入复挡脱水器,实施气水分离;
(4)净化后的烟气通过烟囱排入大气,污水则进入污水处理工程。流程见图1。


图1 污水处理工程

  复挡脱水器的工作原理是:含有烟气和污水的混合气体从切线方向进入复挡脱水器,利用离心力的作用,质量大的含尘水滴被甩到导向板上,集结后靠重力作用向下运动,而气体分子在风机推动力的作用下向上运动,达到气水分离的效果。复挡脱水器的平面剖视图见图2。一台复挡脱水器的制造费用为5万元。


图2 复挡脱水器平面剖视图

3.3 使用效果
不同的加水量测得的排放烟气中的含尘量及风机电流变化情况如表1所示。


表1 不同加水量烟气含尘量测试结果与风机电流变化情况

实践证明,在一定水压下,通过调节进水流量,可达到精除尘的目的。
经过水洗涤的烟气进入复挡脱水器进行脱水,脱下的污水用循环泵供到污水处理工程,可实现烟气排放和污水处理“双达标”。
风机洗尘工艺可对整个除尘工程进行优化,使二文喉口阻损降低,达到转炉炉口不溢烟,烟囱排放达标的效果。同时洗尘工艺可以冲洗风机叶轮,具有使风机叶轮不粘灰的优点,减少了风机振动,提高了风机寿命。

4 结 语?

  风机洗尘工艺是一项投资少、见效快的新技术,是原除尘工程上附加的一个精除尘项目,弥补了原工程的不足,从根本上解决了“燃烧法”不回收煤气、转炉炉气超标排放,污染环境的问题。



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